ABB機器人伺服電機故障診斷及維修
ABB機器人伺服電機故障診斷及維修 :
ABB機器人加工過(guò)程中經(jīng)常出現伺服報警停機問(wèn)題,主要是伺服電機的問(wèn)題
我們了解到ABB機器人在正常加工燒結廠(chǎng)臺車(chē)的過(guò)程中,出現報警停機故障,報警號過(guò)重新啟動(dòng),重復故障現象,通過(guò)向操作者了解到報警前ABB機器人聲音異常,有振動(dòng)的感覺(jué),伺服機外殼較熱故障原因分析!
通過(guò)查找資料分析到:報警信號是伺服系統軸速度控制信號中斷,報警信號是ABB機器人停車(chē)時(shí)軸的誤差寄存器內容大于允許值。
對報警信號401分析 根據資料分析 軸的速度控制系統出現問(wèn)題 速度控制系統包括:
(1)速度給定指令值;
(2)測速反饋系統;
(3)位置檢測系統;
(4)速度執行元件;
(5)熱保護器等 .
這其中至少有一項出現問(wèn)題就會(huì )發(fā)出報警指令 因為ABB機器人是在運行中停機,首先確認在A(yíng)BB機器人故障前的運行情況 從現場(chǎng)看ABB機器人正在加工臺車(chē),運行進(jìn)給所用伺服電機是軸電機,軸電機和主軸電機,了解到操作者在故障前因調整刀具位置,利用手動(dòng)快速調整 軸坐標,而后在運行中出現了伺服報警停機 根據以上了解和伺服電機發(fā)熱的情況,結合報警指示,分析可能是 軸伺服電機速度控制系統元件發(fā)生故障導致停機。
對報警信號420的分析:因為電樞電流和輸出轉矩成正比關(guān)系,電機轉速與電壓成正比關(guān)系,故障點(diǎn)間有大的沖擊電流,造成4.2 對Fanuc 50M 型伺服電機進(jìn)行拆解首先打開(kāi)電刷蓋取出電刷發(fā)現彈簧已過(guò)熱失效,又打開(kāi)一側蓋發(fā)現換向器已嚴重燒壞,必需全機解體檢查修理,由于型伺服電機密閉性能強,成本很高,以前沒(méi)有拆解經(jīng)驗,也無(wú)拆解工具,如拆解處理不好,整臺電機將報廢,責任很大,會(huì )影響我廠(chǎng)大型工件的加工生產(chǎn) 為此查閱很多資料,認真分析觀(guān)察,自做卸輪器 改錐 加長(cháng)內六方旋具等,結合現場(chǎng)情況對伺服電機進(jìn)行了拆解拆解步驟:
(1) 用自制合適的非標改錐把伺服電機電刷蓋打開(kāi),取出電刷;
(2) 在電機殼與刷架之間做一位置記號,防止刷架的位置不在中性線(xiàn)上,引起換向不正常;
(3) 打開(kāi)伺服電機后罩時(shí)注意內部有測速機和旋轉變壓器 熱保護元件等;
(4) 拆下旋轉變壓器后,再用卸輪器拆下旋轉變壓器的大齒輪;
(5) 拆下測速發(fā)電機 拆測速發(fā)電機刷架時(shí)注意小電刷不能損壞;
(6) 拆下伺服機轉子時(shí)注意伺服機的磁鋼與轉子之間存在著(zhù)很強的吸力,要拆下機殼時(shí)需幾人合作才能拔出;
(7) 從轉子上拆下滾珠軸承并清洗首先對伺服換向器現狀進(jìn)行分析,電刷多數已燒壞,彈簧壓力盡無(wú),刷座有兩個(gè)已松動(dòng),三個(gè)已開(kāi)線(xiàn);整流子凹凸不平,燒痕較深 測速機換向器處碳粉較多,經(jīng)分析伺服機長(cháng)期運行,環(huán)境差,特別是油污較大,使電刷被油浸濕 由于上述原因導致的后果如下:
a、 使電刷與整流子的接觸器電阻增大,發(fā)熱;
b 、使換向器絕緣下刻模形成碳粉短路,造成更大的電流轉入形成環(huán)流,加劇換向器損壞;
c、 測速反饋換向器碳粉多,油濕加碳粉使刷架與電機殼短路,影響了測速反饋信號的穩定,也促使伺服電機運行抖動(dòng)不穩。